導(dǎo)致除塵器一切離線閥和旁路閥因為失壓而悉數(shù)
導(dǎo)致除塵器一切離線閥和旁路閥因為失壓而悉數(shù)封閉的現(xiàn)象
布袋除塵器調(diào)試初期曾呈現(xiàn)脈沖閥漏氣,導(dǎo)致除塵器一切離線閥和旁路閥因為失壓而悉數(shù)封閉的現(xiàn)象,構(gòu)成鍋爐嚴(yán)峻正壓被逼停爐。而在把操控離線閥和旁路閥的氣源改為獨立雙氣源后,發(fā)現(xiàn)不論是離線閥故障走漏仍是空壓機停機都根本能夠確保在30分鐘內(nèi)有效操控離線閥和旁路閥,然后確保了鍋爐的運轉(zhuǎn) 。
布袋除塵器箱體數(shù)量應(yīng)取多個,一般選用離線清灰方法,所謂離線清灰指的是進行清灰的布袋與正常運轉(zhuǎn)的布袋阻隔封閉進行清灰,完成后再主動投入運轉(zhuǎn)。
因而箱體數(shù)量較少的除塵器在離線清灰時,因為過濾面積變化較大,構(gòu)成鍋爐運轉(zhuǎn)壓力相應(yīng)變化較大。而箱體數(shù)量較多的除塵器就相對處理了該問題,對鍋爐正常運轉(zhuǎn)的影響也比較小,能夠確保鍋爐的安穩(wěn)負壓,且當(dāng)箱體離線修理時,對鍋爐運轉(zhuǎn)的影響也可降至 低。
現(xiàn)在布袋除塵器常選用的清灰方法為氣箱脈沖式和行噴脈沖式,其中氣箱脈沖式具有結(jié)構(gòu)簡略保護便利的特色,但在運用的過程中,發(fā)現(xiàn)清灰作用不抱負,布袋經(jīng)清灰后,阻力下降不顯著。
一般除塵器設(shè)計時,布袋除塵器生產(chǎn)廠家根據(jù)場所和本錢的考慮會主張?zhí)暨x長度較長的布袋。但在運轉(zhuǎn)中,咱們發(fā)現(xiàn)挑選布袋長度為7500的除塵器,其布袋下部的清灰作用較差,然后導(dǎo)致清灰后阻力下降不理想。而選用長度為6050‰‰的除塵器,檢查發(fā)現(xiàn)其上部和下部的清灰作用差異很小,清灰后阻力下降顯著。
運用發(fā)現(xiàn)布袋除塵器選用筆直上升的旁路煙道,因為在轉(zhuǎn)角區(qū)域構(gòu)成一個緩沖沉降區(qū),使得在敞開旁路時刻較長時,塵灰簡單沉降,致使阻塞布袋倉室進口。而選用直通式煙道時,煙氣流轉(zhuǎn)順利,很好消除了該問題。
一般布袋除塵器出風(fēng)口的冒煙塵狀況有兩種,一是接連冒煙塵,因為除塵布袋長時刻過度老化,損壞嚴(yán)峻,除塵布袋綁扎不牢掉落,或許除塵器上下吊口不緊密,上吊口與花板、花板與花板之間的接連不緊密而構(gòu)成漏塵。另一種是瞬間冒煙塵,這種狀況是除塵布袋盡管破損,但不甚嚴(yán)峻,在布袋除塵器噴吹時呈現(xiàn)瞬間冒煙塵。